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金屬(shǔ)硫化物(wù)精(jīng)礦的幹燥設備特性及選型

信息來源: | 發布(bù)日期: 2012-12-05 00:00:00 | 瀏覽量(liàng):846861

摘要:

本文以硫化銅精礦為例,說明精礦的(de)幹燥特性、幹燥設備(bèi)的選型及工業應用情況(kuàng)。
金屬硫化物礦石(shí)(硫鐵礦、黃銅礦、方鉛礦和閃(shǎn)鋅礦等)是硫酸工業和冶金工業的重要(yào)原料,浮(fú)選後的精礦(硫精礦、銅精礦、鎳精礦、鉬精礦和鋅精(jīng)礦等(děng))需要進(jìn)行幹燥才能進入後續的(de)焙(bèi)燒(shāo)和熔煉設備。在我國,隨著大型硫鐵礦焙燒及有色金屬冶煉裝置的建設,迫切要求提高精礦幹燥設備的單台處理(lǐ)能力,並要求(qiú)對精(jīng)礦實施深度(dù)幹燥。

1 精礦(kuàng)的幹燥特性(xìng)及幹燥要求
潮濕的硫(liú)化銅精礦一般為灰褐色,粒(lì)度約(yuē)200目(mù)(74 m)。由於金屬含量較高,堆密度較大,對設備的磨損性較強。經浮(fú)選法生產的精礦,其W(H2O)一般為10% 一15% 。當(dāng)W(H2O)為10%左右時,精礦比較鬆散;當w(H:O)更高(gāo)時,精礦比較粘。此外,精礦中(zhōng)的硫化物在加熱過程中易造成酸性(xìng)腐蝕。 
入爐精礦的水含量對熔煉作業有很大的影響。一般的熔(róng)煉過程要求入爐精礦W(H:O)為6% 一8% ,有的則要求更低,如閃速爐熔煉要求入爐銅精礦W(H:O)低於0.3%。水含量過高會造成(chéng)精礦流動性差,堵塞加料(liào)鬥L2],也不利於有色金屬的熔煉(liàn)。另外,熔煉作業對幹燥後精礦的粒(lì)度也有一定的要求。
2 幹燥方法及設備
金屬硫化物精礦的幹燥一般分直接幹燥和間接幹(gàn)燥兩種方式(shì)。
2.1 直接(jiē)幹燥
精礦的(de)直接幹(gàn)燥是指在幹燥過程中幹(gàn)燥介質與精礦發生接(jiē)觸的幹燥過程,如圓筒幹燥和氣流幹燥。直接幹燥一般采用(yòng)熱空氣或熱煙氣為加(jiā)熱介質,根據工藝要求進(jìn)行一級或二級幹(gàn)燥。早期,冶煉廠一般采用圓筒(tǒng)幹燥或氣流幹燥,其中氣流幹燥又分二段式(鼠籠打散機+幹燥管)和三(sān)段式(短圓筒(tǒng)幹燥機+鼠籠打散機+幹燥管)。這兩(liǎng)種方法雖然(rán)精礦處理能力(lì)較大且產品粒度均勻,但都存在著熱效率低(dī)、占地(dì)麵積大和流(liú)程複雜的(de)缺點(diǎn)。
此(cǐ)外,氣流幹燥機由於垂直輸送物料,回轉窯動力消耗很高;其中的鼠籠打散機由於(yú)高速(sù)旋轉(250—300 r/rain),轉子易磨損,檢修工作量大,一般(bān)2—3星期即(jí)需(xū)補焊一次(cì)-3]。鑒於(yú)上述原因,近些年(nián)部分廠家開始采用旋轉(zhuǎn)閃蒸幹燥機來幹燥某些精礦(如鉬精礦)。但旋轉(zhuǎn)閃蒸幹燥機一(yī)般采用高溫氣體作為幹燥介質,易形成SO:,對設備造成腐(fǔ)蝕,而且下部攪拌器的轉速較高,容易發生磨損。另外,旋轉閃蒸幹燥機同樣存在熱(rè)效率(lǜ)低和(hé)處理能(néng)力小的問題。特別需要指出的是,直接幹燥法普遍存在(zài)尾氣處(chù)理問題。其尾氣流量大,粉(fěn)塵含量高(gāo),處(chù)理不當易造成環境汙染。
2.2 間接幹燥
精礦的(de)間(jiān)接幹燥是(shì)指在幹燥(zào)過程中幹燥介質不與精礦發(fā)生接(jiē)觸的幹燥過(guò)程,其設備有(yǒu)多層蒸汽盤管幹燥(zào)機、盤式幹燥機、槳(jiǎng)葉幹燥機和蒸汽(qì)管回轉幹(gàn)燥機等。間接幹燥機一般采用飽和(hé)蒸汽為加(jiā)熱介(jiè)質,其熱效率遠高於(yú)直接幹燥,且尾氣量小、粉塵含量低(dī),因而流程相(xiàng)對簡(jiǎn)單。多層蒸汽盤管幹燥機是^早(zǎo)用來幹燥精礦的間接(jiē)幹燥機。它由一個多盤管結構的轉子和一個固定殼體構成,精礦隨著轉子的轉(zhuǎn)動向(xiàng)前推進。由於精(jīng)礦(kuàng)的磨損性(xìng)較強,易發生盤管破損、護板及刮板磨損等,檢(jiǎn)修工作^頻繁(fán)。一般情況下,幹燥機每周停機檢查一次。盤式幹燥機曾用於幹燥硫精(jīng)砂,但出現了很多生產故障:上部幾層幹燥盤上的物料結疤,物料(liào)容易從幹燥盤(pán)外沿直接(jiē)掉(diào)落到底盤而短路,以及耙葉易磨損造成耙杆斷裂。這些問題直接影響了幹燥效果和幹燥設備的正常運行,^後廠(chǎng)家被迫對物料進行預幹燥後再將其送入盤式幹(gàn)燥機幹燥,不但工藝流程加長,而且(qiě)投資(zī)增加。另外,它(tā)的處理能力也較小。槳葉(yè)幹燥機特別適合於(yú)幹(gàn)燥粘性及膏狀(zhuàng)物料 。根據試驗(yàn)研(yán)究(jiū),槳葉幹燥機對精礦的幹燥效果很好,由於槳葉的自清(qīng)理作用,物料基本沒有(yǒu)粘結情況,流動狀態良好,出口產品的含濕量和粒度均能滿(mǎn)足工業要求。但由於物料的特性(xìng),槳葉易磨損且動力消耗較大,不適用於大型裝置。蒸汽管回(huí)轉(zhuǎn)幹燥機由於其節能環保,單台處理(lǐ)能力大和動力消耗低等優點,已逐漸成為精礦幹燥的^設備。下麵重點介紹蒸汽(qì)管回轉幹燥機.
3 蒸汽管回轉(zhuǎn)幹燥機
蘭州瑞德幹燥(zào)技術有限公司從1992年開始(shǐ)進行高密度聚乙烯(xī)(HDPE)裝置蒸汽管回轉幹燥機的國產化攻關(guān),經過(guò)不斷地改進和(hé)優化,形成了自己的專(zhuān)利技術。該公司(sī)先後完成了大型HDPE和PTA(對精苯(běn)二甲酸)裝置蒸汽管回轉幹燥機的國產化,並(bìng)將該技術成功地應用(yòng)於冶金行業濕精礦的幹燥。
3.1 結(jié)構和工作原理
如前(qián)所述(shù),蒸汽管回轉幹燥機是(shì)一種間接加熱型回轉幹燥機,其結構(gòu)如圖1所示。蒸汽管回轉幹燥機主要由簡體、蒸汽管、進料螺旋、進料(liào)端密封、出料端密封、蒸汽係統、傳動係統和支撐件等(děng)組成。蒸汽(qì)換熱管以同心圓方式排成若幹圈,布置在筒體內,貫穿整個幹燥機。幹(gàn)燥所需的熱量由通入換熱管內的蒸汽提供。另外,向(xiàng)簡體內(nèi)通入少量載氣(空氣),將幹燥過程蒸發出來的水分(fèn)攜帶到筒外。
3 2 試驗研究
天華化工機械及自動化研究設計院采用蒸汽管回轉幹燥機,對銅精礦的幹燥(zào)進行(háng)了詳細的試驗研究。幹燥機規格為 00 mm X 3 500 mm,采用飽和(hé)蒸汽為加熱介質。試驗目(mù)的在於了解不同含水量物料的(de)流動、粘結情況,以及幹燥後物料的粒徑分布情況。試(shì)驗采用廠家提供的國內(nèi)外共5種原(yuán)料,其W(H 0)為5% 一6%。由於水含量較低,幹燥過程中沒有粘壁現象,物料的流動性很(hěn)好,產品能(néng)滿足閃速爐熔煉的水含量要求(qiú),但幹燥前後銅精礦(kuàng)的粒度分布變化不大。銅精礦幹燥曲線和幹(gàn)燥速率曲(qǔ)線分別見圖2和圖3。由圖2可見,停留時間在30 rain左右即可使產品的(H20)達到(dào)0.3% 以下。
從試驗研究來看,蒸汽管回轉幹燥機具有處理能力大和(hé)功耗低的(de)優勢,隻要適當控製進料的濕含量就可(kě)以滿足粒度要求。如果幹燥後產品采用氣力輸送,幹燥時(shí)形成的疏鬆顆(kē)粒完全可以被打散,對後續設備(bèi)沒有不利影響。
3.3 幹燥工藝流程
蒸汽管回轉(zhuǎn)幹燥機以中低壓飽和(hé)蒸汽作為加熱介質,幹燥溫度較低,因此(cǐ)不會造成精礦中硫化物的分解和氧化。銅精礦回轉幹(gàn)燥機的工藝流程如下:濕(shī)精礦通過螺旋進料器進入幹(gàn)燥機內部,幹燥機筒體具有一定的斜度,物料隨著筒體的轉(zhuǎn)動一邊翻滾向前移動,一邊(biān)與沿簡體四周布置的蒸汽管進行換熱而被(bèi)幹(gàn)燥,幹燥後的精礦經過出料箱排出;少(shǎo)量載氣從出料端進入幹燥(zào)機內部,攜帶幹燥過(guò)程蒸發的(de)水分從進料端排出;經過布袋除(chú)塵器(qì)分離除塵後,尾(wěi)氣排空,收集的粉塵(chén)返回(huí)進料螺旋。該工藝具有流程簡單、設備數量少、投資低(dī)、熱效率(lǜ)高、粉塵(chén)及有害氣體排(pái)放量(liàng)小、便於操作及(jí)維護管理等優點。
3.4 工業應用
天華(huá)化(huà)工機械及(jí)自動化研究(jiū)設計院為(wéi)金川公司研製的銅精礦蒸汽(qì)管回轉(zhuǎn)閃蒸(zhēng)幹燥機規格為 .2m X 17.5 m,處理(lǐ)能力超過100 t/h。該(gāi)幹燥設備應用於該公司250 kt/a銅合成爐工程,是當前國內(nèi)研(yán)製(zhì)的^大規格的蒸汽(qì)管回轉幹燥機,也是冶金行業第(dì)一台與(yǔ)引(yǐn)進閃速爐配套的大型國產精礦幹燥設備。它采(cǎi)用(yòng)廢熱鍋爐的(de)中低壓蒸汽作為熱源,節能效果^明顯。自2005年9月開車以來,幹燥機運行狀態良好。它的成功應用為國家節約外匯(huì)近4 000萬人民幣。2006年8月,銅陵有色金屬(集團)有限公司400 kt/a硫酸(suān)項目試車成功。此項目在國內首次采用蒸汽管(guǎn)回轉噴(pēn)霧幹燥設備幹燥(zào)硫(liú)精砂,設備規格為 .4 m X 21 m,處(chù)理能力65 t/h L1 。實踐證明,蒸(zhēng)汽管回轉幹燥機非常適合對精礦進行大批量處理和深度幹燥(zào),並且具有環保和節(jiē)能的優點,值得推(tuī)廣.

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